2003年年底,吉利搞了一次零配件大降价,但刚刚上任的副总裁兼财务总监尹大庆发现,降价措施难以实施,已批量供货的供应商不肯降下来,新供应商不肯供货。以往,零部件供应商对吉利的采购人员盛情相待,部分采购人员与供应商形成了一个牢固的利益共同体,吉利部分员工缺乏降低成本的动力和决心。尹大庆向李书福建议,如果降价幅度达到20%,公司就拿出2000万元现金作为奖金,奖励采购人员。公司与每个采购人员签订了协议,协议规定了奖金的详细计算方法。例如供应商降价时间越早,获奖金比例越高。吉利为供应商制定了如下原则:对供应商供货成本的判断包括材料成本、人工、税金、其他费用再加上技术附加值,只有技术含量高的产品才有技术附加值。2004年,零部件采购价格实现了15.8%的降幅。李书福最后真正拿出的奖金不到1000万元。2004年吉利销售额30多亿元,仅仅采购就节约了数亿元。
在吉利集团总部,每层楼道里都有一叠“创新思维”小册子,员工有了任何创新、发明的点子,都可以往上填。小册子上面密密麻麻写满了各种建议和发明。这个工程叫“元动力工程”。2006年,吉利共收到员工合理化建议提案15339件,创经济效益3877万元。从2007年6月到2008年6月,吉利集团共收到合理化建议64735条,创造经济效益2亿元。2009年吉利集团所属13个公司、研究院的员工共交了91358个意见,其中实施的有71562个,创造经济效益达2.46亿元。
2005年3月份,吉利宁波动力一公司山东小伙子张庆先来到了刀具刃磨班后,对“废旧的刀具重新利用”下了功夫。有一种德国森娜维克公司生产的铣刀片N260.8,切削刃形状复杂、特殊,一致性要求高,每片价格高达60多元。德国人为了杜绝重磨,早在产品的设计之时就做好了防范,基本不给你有重磨的余地,只能换新刀片。张庆先花了两年时间,终于找到了破解方案,让8000片旧刀片“起死回生”,为公司挽回了近48万元。张庆先还通过新做刀架,更改原有的装刀方式,让躺在库房里价值30多万元的刀片重新派上用场。通过制作了刃磨夹具,让280元一片的立方氮化硼的刀具可三次重新上线利用,2007年,张庆先在修磨进口铣刀片中,累计节约刀具资金达65万元;张庆先成为浙江省职工“创新十佳”候选人。
普通工人李泽东是工友眼中的“金点子大王”,他的三个“金点子”每年为企业节约成本90多万元,日产NTC数控激光切割机在切割时,需要用压力气体吹掉切割中产生的氧化铁,因为高纯氧售价312元/瓶(现价为350元),普通氧12元/瓶,差价为300元左右,有时还会由于交通的问题影响运输时间。为了降低使用成本,李泽东通过经销商了解到使用普通氧对机床没有影响,便开始在这个问题上动脑筋,增加一套空气过滤装置(成本为100元左右),以便净化普通氧。在测试过程中发现。由于普通氧纯度不高,氧化反应不好,导致切割效果较差。于是,就从激光的中心、激光的功率、激光的变频以及它的用变频赫兹、激光的切割速度等几个方面进行精心调试。经过一个多月的改进,最后终于达到理想的效果,完全实现了由普通氧替代高纯氧。仅2007年就为公司节约购买成本90万元。同时,自制防撞保险环取代价格3850元/个的外购件,制作成本仅为24元/个,每年使用12个,可节约成本45912元。这些小发明一旦推广开来,其经济效益不可小视。这些创新的员工都受到了奖励。